硅胶洗脸刷边上鼓包的原因
我们最近有客人在我们做一款硅胶洗脸刷,这个刷的试模有一点久,它真的要求多,反复操作三天。
后面才慢慢得以改善,现在我们一起来总结一下它的一些问题点:
第一,刷子针多,很细长,它开始试模的时候,必须要放机台加热三个小时,把油渍都加热成液态的
形式,然后用水洗,摆料进去之后,把粗的油渍带出来,太大的锈迹就只能一根一根的核对,看哪里
断了。
第二,如此反复试之后,卸模下来,用天那水泡一天,把锈迹全泡松脱一点,用风枪吹干,然后用
水继续洗,摆料入模具加压,有个别断的,再用之前准备的小钻头轻轻的掏一下,看能掏出来?
不行的话,就用洗模水溶胶剂再泡一天。
第三,第三天试模,就准备几十模的材料,用硅胶材料来试模,一模一模的压生产,把脏污带出来。
这个压模的硅胶材料还是比较气相胶,普通胶断了前面就白费了,试模后,产品干净了,开始用
客人的颜色料打样。
我们后面除了断针之外,还有侧边鼓包的现象发生,针对鼓包发生的原因,我们工程分析一下
大概是胶料比较厚,时间比较长,温度不能太高了,太高了,就容易发生鼓包,所以我们把机台
温度降了一点下来,然后做的时候,再用风枪吹一下,冷一下模具,这样会好很多。
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